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西门子mm430,上海mm430,苏州变频器mm430,430故障原因:电流输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。处理方法:可以用直流电压表检测观察。2,电机在一个方向上比另一个方向跑得快,故障原因:无刷电机的相位搞错。处理方法:检测或查出正确的相位。故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。故障原因:偏差电位器位置不正确。处理方法:重新设定。电机失速,故障原因:速度反馈的极性搞错。处理方法:可以尝试以下方法。开关管饱和导通时,二次绕组连接的整流器受反偏压而截止,开关变压器的一次绕组流入电流而储能〈电磁转换)。开关管截止时,二次绕组经负载电路释放电能(磁电转换)。正激方式则与此相反,实际应用不多。3)从开关变压器的一次电路结构来看,有分立元件构成的和集成振荡芯片构成的两种电路形式。因而从振荡的来源看,又分为自激(分立零件)和他激式(ic电路)开关电源。两种电路结构都有应用。4)开关管有采用双极型器件和采用场效应晶体管的。
西门子mm430,上海mm430,苏州变频器mm430,430气隙动态偏心产生电磁振动的特征是:1)转子旋转和旋转磁场同步转速的电磁振动都可能出现。2)电磁振动以1/(2sf)周期在脉动,因此,在电动机负载,s加大时,其脉动节拍加快。3)电动机往往发生与脉动节拍相一致的电磁噪声。转子绕组异常引起的电磁振动的特征。1)转子绕组异常引起电磁振动与转子动态偏心所产生的电磁振动的电磁力和振动波形相似,现象相似,较难判别。虽然拍频都是2sf,但电磁振动的高频部分不同,转子动态偏心的高频为2f/p,转子绕组异常的高频为2(1-s)f。其构成框图如图1-5所示。数控系统的核心是数控装置,由于采用了计算机控制,许多过去难以实现的功能可以通过软件来实现。数控系统是数控铣床系统的关键部位,它的硬件包括处理器、总线、存储器、输入/输出接口、手动输入/显示器、位置控制器与速度控制单元以及可编程序控制器等。数控系统都有很完善的自诊断能力,其数控系统故障种类多,下面分析一下具体实例。为了解决这个问题。要分析一下数控铣床坐标系的回零原理。分析回零过程,我们就可以对回零撞块、限位开关等进行仔细的检查。
西门子mm430,上海mm430,苏州变频器mm430,430首先想到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。变频器整流条二次炸毁在接修一台lgsv030ih-4变频器时,检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处,更换后,带负载运行良好。不到一个月,客户再次拿来。检查时发现整流桥再次损坏,此时怀疑变频器某处绝缘不好,单独检查电容,正常。这样还可以防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路。软起动器的检查过程中的注意事项:时注意检查设备的运营环境及条件。关于软起动器与清洁,我们可用干燥的毛刷清扫灰尘,也可用吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。此外,时也要注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理,对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。如果软起动器使用环境较潮湿,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免发生漏电或短路。
西门子mm430,上海mm430,苏州变频器mm430,430切换到“ref”方式,按“+x”键,x轴以2000mm/min的速度正向寻找参考点开关。检测到参考点开关后,x轴以400mm/min的速度检测零脉冲,零脉冲检测完毕后,系统x轴的实际坐标显示0,回参考点成功。 2)在“jog”方式下,按“-y”键,y轴到负限位开关和参考点开关之间。切换到“ref”方式,按“+y”键。按“-x”键.3参考点功能验证1)在“jog”方式下y轴以2000mm/min的速度正向寻找参考点开关。数字式交流伺服系统mhma2kw,试机时一上电,电机就振动并有很大的噪声,然后驱动器出现16号。这种现象一般是由于驱动器的增益设置过高,产生了自激震荡。请参数no.no.2,适当降低系统增益。交流伺服驱动器上电就出现22号,22号是编码器故障,a.编码器接线有问题:断线、短路、接错等等,b.电机上的编码器有问题:错位、损坏等,请送修。伺服电机在很低的速度运行时,时快时慢。